双列圆锥滚子轴承单元异音失效分析及卡控

2015-11-04

李华盛
[斯凯孚(中国)有限公司,广东深圳 510000]
  摘 要:本文通过对异音故障轴承进行解体,对轴承每一个组件的外观进行深入检查,结合轴承在运行过程中的受力原理及设计理论,复原故障轴承,得出失效机理,并对预防措施进行制定,从而有效的卡控故障率。
  关键词:圆锥滚子轴承单元;解体;分析;控制
  一、背景
  随着城市轨道交通的发展,许多城市轨道交通的地铁车辆已经经过架修、大修等,如北京地铁、上海地铁、广州地铁已有非常成熟的运营经验,而深圳地铁、武汉地铁、南京地铁、天津地铁等也相继步入架修和大修阶段。而转向架系统是架、大修阶段的检修部件,轴箱轴承属于全列车的关节,更是检修的重点。轴承异音属于轴承的一个典型故障,本文在地铁公司选取一个典型故障案例的异音轴箱轴承,通过对其的研究,得出相应的卡控措施。
  案例轴承信息:
  (一)应用:国内地铁车辆A型车
  (二)轴承类型:双列圆锥滚子轴承
  (三)轴承总运用里程:1,006,358km
  二、案例轴承解体分析
  (一)轴承解体前检查
  对案例轴承进行了解体前及解体后零部件应用状况检查,具体信息如下所示:
  为便于分析,对轴承如下描述,轴端压盖侧为“B侧”,后挡侧为“A”侧,下同。
  分解前对轴承整体外观进行了检查,旋转滚子组件,A侧和B侧均有卡滞,轴承外圈蠕动腐蚀痕迹显示轴承承载不均。
  (二)轴承解体后检查
  轴承分解后,清洗后对各组件进行详细的外观检查。
  轴承外圈外径:轴承外圈蠕动腐蚀痕迹显示轴承内外侧承载不均,A侧承载区域较大,承载较重。
  轴承外圈滚道:轴承外圈A侧滚道沿周向均有不同程度剥离,滚道中隔圈区域磨损严重;轴承外圈B侧滚道承载区约有60°范围明显剥离区域,非承载区域剥离呈离散分布,系剥离颗粒碾压所致。
  轴承内圈滚道:A侧和B侧轴承内圈滚道均有周向硬质压痕,系磨损颗粒所致。
  A侧内圈小挡边和B侧内圈大挡边有严重磨损,说明轴承受力异常,挡边和滚子端面在非正常受力状态下工作。
  滚子状态:
  A侧滚子小端面严重剥离,是内圈挡边异常受力接触所致。而该轴承B侧滚子大端周向磨损,可见明显黑色磨损区域,与前面外圈承载区向外侧偏移向对应,滚子被向端面挤压,与内圈异常接触磨损。
  保持架状态:
  A侧保持架磨损严重,与滚子端面磨损严重对应。
  B侧保持架状态良好。
  密封件状态:
  B侧密封件端面及内径面均有异常接触磨损,因与轴端压盖接触磨损所致。
  A侧密封件未见异常。
  中隔圈状态:中隔圈内侧可见明显磨损。
  (三)轴承失效原因分析
  1、轴承故障复位
  根据轴承本体检查显示,轴承内侧和外侧均出现不同程度的剥离,轴承外圈外侧滚道承载区有约60°的剥离区域,且中隔圈区域滚道向内侧磨损严重;轴承A侧内圈挡边磨损严重,滚子小端面材料缺失;B侧内圈挡边磨损严重,滚子大端面均有严重磨损。滚子小端面受异常轴向力挤压磨损,材料剥落引起滚道剥离。
  2、轴承失效机理
  从轴承失效元件的状态可以看出,异常轴向力引起的接触磨损是轴承失效的主要原因。轴承被向内挤压,导致密封及内圈端面与B侧滚动体相互挤压,滚动体大端面与内圈端面异常磨损;与此同时,异常轴向力还引起A侧内圈端面挤压滚子小端面,引起材料剥落。另一方面由于轴承本身承载不均,在B侧的承载明显大于A侧,也使得受到损伤的外侧承载区的剥离加速扩展。
  三、控制措施
  轴承的失效可能为轴向力的持续作用,而轴向力的来源可能性之一是转向架在长期运行后构架的变形引起;来源可能性之二是转臂组装时非“自由状态”而是有预负荷,会持续作用于轴承。
  失效可能因金属疲劳失效所致,轴承的基本额定使用寿命是以基本额定动载荷(符合ISO281)为基础计算得出,有90%能够达到或超过额定寿命,也有10%低于额定寿命。
  失效还可能因非金属疲劳所致,此原因较为复杂,需进一步跟踪。
  为了保障地铁车辆运行安全,建议采取以下紧急控制措施:
  1、加强轴箱温度贴片的例行检查;
  2、车辆入库时安排人员对转向架进行监听,判断轴箱是否有异音;
  3、采用轴承状态检测装置,监控轴承振动频谱,及时发现轴承的早期故障,减少行驶车辆工作期间的故障风险。
  参考文献
  [1]成大先,化学工业出版社.机械设计手册(第5版•单行本):轴承,2010.1.
  [2]杨国安,中国石化出版社.滚动轴承故障诊断实用技术,2012.1.
  [3]SKF集团,SKF轴承综合型录,2011.12.
来源:《中国科技博览》2014年第37期